银鑫矿业针对破碎两系列圆振筛长期超负荷运行,轴承烧损频繁,且筛分效率低下,循环负荷过大,加之筛网使用周期短,维护更换费时费力的问题,公司领导经过慎重考虑,决定对破碎圆振筛进行技改,将原来使用的上层锰钢棒条筛(10*300mm)更换为橡胶筛板(14*44mm),下层锰钢筛网(12*8mm)更换为橡胶筛网(8*28mm)。
为确保技改任务按期完成,公司领导多次组织相关人员,深入现场,实地查看,遇到问题亲自上手,反复探讨论证,制定出周密详细的技改方案,并对在改造过程中存在的安全风险及技术难题提出指导意见,要求专人专责、协调配合。在改造过程中,大家不分昼夜,经常奋战十多个小时,没有一人叫苦,叫累,唯一的信念就是保质保量、尽早完成技改任务,为生产任务的实现争取宝贵时间。
在公司领导的精心组织下,在机械、破碎工段长的带领下,在全班人员的积极配合下,11月20日,历时4天的改造任务顺利完成,并一次性试车成功。通过此次技术改进,较好地解决了工作强度和材料损耗等问题。技改后成效显著:一是大大减轻了劳动强度,原来15天需要更换的筛面现在保证筛面用10个月;二是提高了管理水平,原来筛面返回料料仓每班开机四小时清理一次,技改后无需再清理;三是降低了生产成本,由于把锰铁棒条和网状筛面技改为橡胶筛面,总重量1吨左右,功率消耗降低20%,轴承机架等相关部件的损耗也明显降低。
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